作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅
#at`7#K@ 1Zn8CmE V 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。
M\4`S& cg3}33Z;6 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。
l[:Aq&[o3 Sp X;nH-D 工件的磨削加工流程
-ymDRoi vb]kh_ 工件的磨削加工流程图如图1:
="YGR:
0)Ephsw 图1 工件的磨削加工流程图
iiQn/% :1UMA@HP 用户参数说明
ecs 0iW-, )pHlWi|h R1:砂轮最小直径
VSY p R2:砂轮最大直径
?MRY*[$ R3:砂轮直径
Cty#|6k R4:砂轮宽度
Tp;W4]'a*: R5:速度下限
A_9^S! R6:线速度上限
$!>.h*np R7:线速度
3U >-~-DS R8:砂轮转速
{ V6pC R9:砂轮圆弧半径
To>,8E+GAb R10:金刚笔半径
RX>P-vp R11:金刚笔与花盘圆心距离
iv$YUM+ R12:金刚笔高度
2.z-&lFBZ R13:垫块高度
1]G)41 R14:磨架角度
V#dga5*] R15:停顿时间
vO1; ; &kIeW;X R18:X轴精磨尺寸
=lJ
?yuc R19:Z轴精磨尺寸
;Z{D@g+ R20:X轴起始尺寸
p5#x7*xR6 R21:Z轴起始尺寸
l@B9}Icq R22:精磨每次进刀量
k B>F(^ R23:精磨进给率
kh0cJE\_^ R24:精磨砂轮修整计数器
EB*sd S R25:精磨余量
f zo'9 Os"('@jd> R28:粗磨每次进刀量
^-Od*DTL R29:粗磨进给率
r+FEgSDa] R30:粗磨砂轮修整计数器
[HQ)4xG 3{3@>8{w R32:光磨次数
w95M
B*N R33:光磨进给率
}'x;J \2s`mCY R36:砂轮修整量
>lRZvf-i R37:砂轮修整每次进给量
XH!#_jy R38:砂轮修整进给率
q;'f3Y R39:砂轮修整用安全让刀
SQ>i:D; nzflUR{`- R42:安全让刀量
*V6|
FU R43:安全让刀每次进给量
Z0Z6aZeb R44:安全让刀进给率
/WTEz\k +x"uP R46:中间点X轴坐标
]P?<2, R47:中间点Z轴坐标
~18a&T: X 0y$xC|< R50:单次磨削量
3gi)QCsk R51:进给率
&$
h~Q R52:起始点
Q7865 R53:终点
eQbHf R54:当前位置
A8Ju+ ]b4IO4T R56:砂轮修磨量
6z 9
'|;,4 R57:砂轮每次修磨量
_>-
D*l R58:返回位置
;/K2h_=3z cszvt2BIg R60:当前砂轮位置
-* ,CMw R61:修砂轮用计数器
;Q;j@yx R62:错误标志
5W Ql?yMP W'[V$* 磨削加工程序
,'X"(tpu@ 9|+6@6VY! 磨削加工程序如下:
[*',pG bHwEd%f N10 G90 G94 G18
PXb$]HV N20 R62=0 ;错误标志
U[C4!k:0 N30 L1 ;线速度计算
\fA{ sehdL N40 IF R62<>0 GOTOF BB4
Zzlf1#26\ N50 R58=R20 ;修砂轮准备
>d/H4;8 N70 R51=R38 ;进给率
=hPXLCeC N80 L30 ;砂轮修整
"%-Vrb=:Y N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量
6CY&pbR N100 R51=R44 ;进给率
"7B}hZ^)W N110 R53=R20
8`q7Yss6F N120 L20 ;安全让刀子程
5'lPXKn+L N130 R60=R20 ;起始点
EbC!tR N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值
xVm-4gB N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量
X ,QsE{ N160 R51=R29 ;进给率
A]z*#+Sl N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ;
-pu5O9
@ N180 R62=10
cr1x
CPJj N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”)
]b4WfIu N200 GOTOF BB4
[xMa^A>p N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序
$]2)r[eA) N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置
f`9Mcli! N240 R61=R61-1
QZ a.c N250 IF R61>0 GOTOB AA1
`AJ[g>py^| N260 R58=R60
U.7fMc# N270 L30 ;砂轮修整
*DL7p8 N280 R50=R43
lE:g A, N290 R51=R44
I.<c{4K5 N300 R53=R60
Y=Vbs x N310 L20 ;安全让刀
~^mUu`@r N320 R61=R30
/)P}[Q4 N330 GOTOB AA1
y~SVD@ N340 AA2:R50=R60-R18+R25
COrk (V N350 L10 ;最后一次粗磨
Jz@~$L N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置
=*mT{q@ N370 AA3:R58=R18+R25
4QL>LK N380 L30 ;砂轮修整
M;(,0d k N390 R50=R43
.|UQ)J?s N400 R51=R44
YDt+1Kw}D N410 R53=R60
*IG$"nu N420 L20 ;安全让刀
?e7]U*jEU N430 R61=R24
^t;z;.g N440 R60=R18+R25
r~4uIUE{ N450 R50=R22
#+I'V\[ N460 R51=R23
P15
H[<:Fz N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1
d$dy6{/YD N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”)
j)A#}4jd N490 R62=11
\/A.j|by,> N500 GOTOF BB4
S{@}ECla N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3
JAPr[O& N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序
yIMqQSt79z N540 R60=R60-R22
GIC1]y-' N550 R61=R61-1
X#Bb?Pv N560 IF R61>0 GOTOB BB1
MmuT~d/ N570 R58=R60
wX$:NOO N580 L30 ;砂轮修整
jc}G+|` N590 R50=R43
qQ&uU7,# N600 R51=R44
8.E"[QktZ N610 R53=R60
7s9h:/Lu N620 L20 ;安全让刀
qUe
_B N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器
6@S6E(^ N640 GOTOB BB1
>DqF>w.1 N650 R50=R60-R18
?$ r`T]>`2 N660 L10 ;最后一次精磨
EY}:aur N670 BB3:R60=R18 ;
#YUaM<O N680 R50=0 ;步进刀
6b|?@ N690 R51=R33
jmok]-pC N700 L10 P=R32;光磨
Y+gY" N710 G0 X=R20 Z=R21
']]d-~: N720 M5 ;停止主轴
o5<<vvdA N730 BB4:M2
YO6BzS/~ k;WD[SV L1 ;砂轮速度计算子程序
GK(CuwJe N10 R8=R7/R3
P&-o>mM N20 R8=R8/3.14
92+8zX N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” )
DSGcxM+ N50 R62=1
Xlo7enzY N60 GOTOF LSA2
nQ%HtXt; N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2
JTlk[c N80 MSG(“ 错误01:转速过低”)
=W(*0"RM N90 R62=2
<=uYfi 3, N100 LSA2:RET
.8hI
ad *6uccx7{ L20 ;安全余量磨削子程序
WzMYRKZ N10 R52=R53+R50
FhE{khc# N20 R54=R52
&y[NCAeA N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1
xo:kT ) N40 R62=3 ;错误码
x 3@-E N50 GOTOF SLA3
b}J%4Lx%m N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3
V5|ANt N70 IF R54N80 L10
,pNx(a N90 R54=R54-R50
R[WiW RfD N100 GOROB SLA1
}`"`VLh N110 SLA2:R50=R54-R53
Rx%S<i;9 N120 L10
<v"o+ N130 R54=R53
*bkb-nKw N140 SLA3:RET
&W `xZyb3 s-i|P L30 ;砂轮修整子程序
@=J|%NO N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安
Z$oy;j99y 全位置 )
KKeMi@N N20 R56=R39+R36
}D/+YG N30 R57=R37
?ukw6T N40 R80=R11-R3-R56
voWH.[n^_ N50 G0 X=R80 Z=R12
T t;F- N60 IF R56>=0 GOTOF LB1
Lu.zc='\ N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”)
gN&i&%*! N80 R62=4
eH&F gmU N90 GOTOF LB3
yNu_>!Cp5 N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3
*zfgO pK N110 IF R56N120 L3
P
rt}
01$ N130 R56=R56-R57
:t?B) N140 GOTOB LB1
HL)!p8UHJ N150 LB2:R57=R56
8^mE< N160 L3
&H(yLd[ N170 R56=0
]`^! ]Ql N180 R3= $AA_IW[X]
^E&PZA\,; N190 R3=R11-R3
W{p}N N200 R60=R58+R42
[B0BHJ~ N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 )
Z%T Ajm N220 G0 X=R60+R3 Z=R21
9+.wj/75 N230 LB3:RET
yTm
\OUD jm0p%%z 技术改造中的现场调试
vSzpx bMH~vR 在加工过程中遇到了如下问题:
(Wzp sDte 'uPAG;)m 问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件
PK*Wu<< q*!R4yE; C 经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。
J8|MK.oD _0H oJ 解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。
Z~'t'.=z 5'%I4@Qn+ 问题2:R参数不能按顺序显示实际值
U>5^:%3 z2=bbm: 经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工,
U,<m%C" T:}Q3 解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。
L3&Ys3-h bQ<qdGa 问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差
f}otIf
y]9R#\P/ 经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。
)'shpRB;1 =?sG~ 解决方法是将通用数据10200的值改为10000。
w,{h9f ]lWqV 结语
-H|
982= 43=v2P0=Tj 该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。