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    [转载]西门子802D系统应用于立式车磨床 [复制链接]

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    离线cyqdesign
     
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2007-04-08
    — 本帖被 cyqdesign 从 机械加工与制造 移动到本区(2010-12-09) —
    作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅 \i;~~;D  
    %?9r(&  
    在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。 |?t8M9[Z  
    )DZ-vnZ#t0  
    机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。 Vlxb<$5Nh  
    .8uwg@yD  
    工件的磨削加工流程 nluyEK  
    ^xkppN2  
    工件的磨削加工流程图如图1: lVp~oZC6[  
    la"A$Tbu~  
    图1 工件的磨削加工流程图 ek.WuOs  
    qzbkxQu]g  
    用户参数说明 A%czhF  
    ]3 8<ly7  
    R1:砂轮最小直径 Hpo?|;3D5  
    R2:砂轮最大直径 6+f>XL#w  
    R3:砂轮直径 D` `NQ`>A  
    R4:砂轮宽度 tP^mq>  
    R5:速度下限 ,IZxlf%  
    R6:线速度上限 U"Ob@$ROFy  
    R7:线速度 L) nVpqm   
    R8:砂轮转速 V1fvQ=9  
    R9:砂轮圆弧半径 ]ieA?:0Hi  
    R10:金刚笔半径 j'Q-*-3  
    R11:金刚笔与花盘圆心距离 cZX&itVc:  
    R12:金刚笔高度 P+%)0*W  
    R13:垫块高度 Z6/~2S@  
    R14:磨架角度 dK(%u9v  
    R15:停顿时间 `6/Yf@b  
    +(P 43XO08  
    R18:X轴精磨尺寸 SlJ/OcAf#  
    R19:Z轴精磨尺寸 O> ^~SO  
    R20:X轴起始尺寸 Zow^bzy4  
    R21:Z轴起始尺寸 lXk-86[M  
    R22:精磨每次进刀量 "M#`y!__  
    R23:精磨进给率 HF=C8ZtlL  
    R24:精磨砂轮修整计数器 a4qpnr]0  
    R25:精磨余量 0N[DV]  
    ~JRu MP  
    R28:粗磨每次进刀量 96E7hp !:  
    R29:粗磨进给率 iF_r'+j  
    R30:粗磨砂轮修整计数器 7LZb*+>  
    PdN\0B `  
    R32:光磨次数 64?$TT  
    R33:光磨进给率 Ac(irPrD  
    1eyyu!  
    R36:砂轮修整量 <UHWy&+z&  
    R37:砂轮修整每次进给量 p1gX4t]%}a  
    R38:砂轮修整进给率 :a!a  
    R39:砂轮修整用安全让刀 a1sLRqo8  
    e%0#"6}  
    R42:安全让刀量 l )V43  
    R43:安全让刀每次进给量 Dt'e<d Is  
    R44:安全让刀进给率 xr3PO?:  
    0BP~ 0z  
    R46:中间点X轴坐标 N4(VRA  
    R47:中间点Z轴坐标 WHavz0knf[  
    ?,e:c XhE2  
    R50:单次磨削量 iZUz6  
    R51:进给率 LuQ M$/i  
    R52:起始点 PL_wa(}y]D  
    R53:终点 8jGoU 9  
    R54:当前位置 \R6T" U  
    Nl)jQ  
    R56:砂轮修磨量 x[@3;_'K  
    R57:砂轮每次修磨量 @O0 vh$3t0  
    R58:返回位置 iKH T  
    cYn}we}7  
    R60:当前砂轮位置 @z JZoJL]J  
    R61:修砂轮用计数器 >@e%,z  
    R62:错误标志 <).qe Z  
    e[&3K<  
    磨削加工程序 ~e~Mx=FT0  
    A8/4:>Is  
    磨削加工程序如下: OL"5A18;M  
    /Z_ [)PTH  
    N10 G90 G94 G18 \~j(ui|  
    N20 R62=0 ;错误标志 $ rnr;V  
    N30 L1 ;线速度计算 QD VA*6F  
    N40 IF R62<>0 GOTOF BB4 ?G<I N)  
    N50 R58=R20 ;修砂轮准备 SLA~F?t  
    N70 R51=R38 ;进给率 _\[JMhd}  
    N80 L30 ;砂轮修整 '=Y~Ir+  
    N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量 ):EXh#  
    N100 R51=R44 ;进给率 uQ+$HzxX  
    N110 R53=R20 4\WkXwoqQO  
    N120 L20 ;安全让刀子程 rX}==`#\  
    N130 R60=R20 ;起始点 \eN/fTPm  
    N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值 CnA)>4E*'  
    N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量 6T_c#G5  
    N160 R51=R29 ;进给率 HW,55#yG  
    N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ; kakWXGeR  
    N180 R62=10 RA67w&  
    N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”) &c ~)z\$  
    N200 GOTOF BB4 I;Y`rGj  
    N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序 r:Cid*~m  
    N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置 %d\+(:uu/  
    N240 R61=R61-1 *heQ@ww  
    N250 IF R61>0 GOTOB AA1 tV4aUve  
    N260 R58=R60 e2ZUl` {g  
    N270 L30 ;砂轮修整 ^TK)_wx  
    N280 R50=R43 p}X87Zq  
    N290 R51=R44 qiJ{X{lI  
    N300 R53=R60 <L#r6y~H  
    N310 L20 ;安全让刀 3iL&;D  
    N320 R61=R30 ..mz!:Zs0  
    N330 GOTOB AA1 "evV/Fg (  
    N340 AA2:R50=R60-R18+R25 %,RU)}  
    N350 L10 ;最后一次粗磨 l6Bd<tSH  
    N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置 D$ z!wV  
    N370 AA3:R58=R18+R25 8}@a?QS(&  
    N380 L30 ;砂轮修整 D8XXm lo  
    N390 R50=R43 >(a_9l;q  
    N400 R51=R44 G dY^}TJrh  
    N410 R53=R60 jK1! \j  
    N420 L20 ;安全让刀 8#B;nyGD1I  
    N430 R61=R24 th|Q NG  
    N440 R60=R18+R25 :\RB ^3;  
    N450 R50=R22 `q*ABsj  
    N460 R51=R23 &p/k VM  
    N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1 @S):a`J  
    N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”) 6 nhB1Aei  
    N490 R62=11 cXH?'q 'vZ  
    N500 GOTOF BB4 d<e.`dhc  
    N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3 vkmR cX:/  
    N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序 &t4(86Bmq  
    N540 R60=R60-R22 !1R  
    N550 R61=R61-1 ,/9|j*9H  
    N560 IF R61>0 GOTOB BB1 mj~CCokF{?  
    N570 R58=R60 A'2:(m@{T  
    N580 L30 ;砂轮修整 Pw{+7b$  
    N590 R50=R43 ]uf_"D  
    N600 R51=R44 aR $P}]H  
    N610 R53=R60 Lq^/Z4L  
    N620 L20 ;安全让刀 @DR&e^Zz  
    N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器 $<PVzW,$o  
    N640 GOTOB BB1 mQJGKh&Pk  
    N650 R50=R60-R18 !^\/ 1^  
    N660 L10 ;最后一次精磨 )G&OX  
    N670 BB3:R60=R18 ; H R  
    N680 R50=0 ;步进刀 ktRdf6:~  
    N690 R51=R33 ,55`s#;  
    N700 L10 P=R32;光磨 0}N^l=jQ  
    N710 G0 X=R20 Z=R21 :8g \B{  
    N720 M5 ;停止主轴 Fjb[Ev  
    N730 BB4:M2 zFIKB9NUn  
    2$=HDwv  
    L1 ;砂轮速度计算子程序 gE~31:a^  
    N10 R8=R7/R3 GS%Dn^l  
    N20 R8=R8/3.14 k=[R o  
    N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” ) 0:EiCKb)ol  
    N50 R62=1 jL<.?HE  
    N60 GOTOF LSA2 1;V5b+b  
    N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2 107SXYdhI  
    N80 MSG(“ 错误01:转速过低”) wDk[)9#A   
    N90 R62=2 RZjR d  
    N100 LSA2:RET q[lqEc  
    K(^x)w r-:  
    L20 ;安全余量磨削子程序 +FR"Gt$g  
    N10 R52=R53+R50 .Pi67Kj,  
    N20 R54=R52 MRc^lYj{  
    N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1 D~}4N1  
    N40 R62=3 ;错误码 *(rE<  
    N50 GOTOF SLA3 Jo ^ o`9  
    N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3 8}"j#tDc  
    N70 IF R54N80 L10 _1~Sj*  
    N90 R54=R54-R50 (Lp-3Xx  
    N100 GOROB SLA1 .IgQn|N  
    N110 SLA2:R50=R54-R53 aum,bm/0J  
    N120 L10 {T9g\F*  
    N130 R54=R53 yLP0w^Q  
    N140 SLA3:RET t +_G%tv  
    moGbBkO  
    L30 ;砂轮修整子程序 gE&f}M-  
    N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安 "?!IPX2\S  
    全位置 ) ~Y(M>u.+!  
    N20 R56=R39+R36 c/u;v69r  
    N30 R57=R37 [Zf<r1m  
    N40 R80=R11-R3-R56 v|xlI4  
    N50 G0 X=R80 Z=R12 WBGYk);  
    N60 IF R56>=0 GOTOF LB1 :Z)s'd.  
    N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”) LuVj9+1 S  
    N80 R62=4 |w5#a_adM  
    N90 GOTOF LB3 `#V"@Go  
    N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3 \r2w@F{C  
    N110 IF R56N120 L3 fjb2-K  
    N130 R56=R56-R57 Vswi /(  
    N140 GOTOB LB1  ;"3Mm$  
    N150 LB2:R57=R56 e0TnA N  
    N160 L3 _F,OS<>  
    N170 R56=0 z}%to0W  
    N180 R3= $AA_IW[X] UpITx]y?"m  
    N190 R3=R11-R3 ,-Na'n  
    N200 R60=R58+R42 :/3`+&T^/  
    N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 ) 4Y]`> ;w  
    N220 G0 X=R60+R3 Z=R21 hug12Cu  
    N230 LB3:RET iw{n|&Y#`  
    La!PG Z{  
    技术改造中的现场调试 & 2b f  
    OjHBzrK  
    在加工过程中遇到了如下问题: -H \nFJ6+  
    cE3co(j  
    问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件 Kk,->q<1  
    lbPxZ'YO#  
    经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。 `XnFc*L 1  
    _eF*8 /z  
    解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。 ^Iz.O  
    ,uw &)A  
    问题2:R参数不能按顺序显示实际值 @6E[K'5c1  
    zb<+x(0y"  
    经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工, fkYQ3d,`  
    jC oZm(bi  
    解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。 0C7"*H0 R  
    yP-Dj ,  
    问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差 t!k 0n&P  
    ;#+#W+0  
    经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。 g (~&  
    wK3}K  
    解决方法是将通用数据10200的值改为10000。  4@5<B  
    , R)[$n  
    结语 U t%ie=c  
    H0Tt(:.&  
    该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。
     
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    离线yuhan3397
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