作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅
@>fsg-| .} O@<t 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。
0Ra%>e(I^ -1{f(/ 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。
S;0z%$y /S{U|GBB%r 工件的磨削加工流程
v!`:{)2C J Bgq2 工件的磨削加工流程图如图1:
T09 5]*Hm
%lk^(@+ T 图1 工件的磨削加工流程图
,&~-Sq)~ mv,5Q6! 用户参数说明
{^D; ($lm Qz"+M+~%& R1:砂轮最小直径
R-Ys<; R2:砂轮最大直径
GaCRo7 R3:砂轮直径
s\zY^(v4 R4:砂轮宽度
Cnr=1E= R5:速度下限
9a2[_Wy R6:线速度上限
ds9U9t R7:线速度
ExhK\J R8:砂轮转速
G|oO R9:砂轮圆弧半径
sWmqx$ R10:金刚笔半径
sYhHh$mwA R11:金刚笔与花盘圆心距离
SBy{sbx4&F R12:金刚笔高度
gR+P!Eow R13:垫块高度
Y\Z6u) R14:磨架角度
CcTdLq R15:停顿时间
3$?nzKTW\ -%Rw2@vU R18:X轴精磨尺寸
9Af nMD R19:Z轴精磨尺寸
`Ez8!d{MD8 R20:X轴起始尺寸
IL`LIJ:O R21:Z轴起始尺寸
znB+RiV8 R22:精磨每次进刀量
\gu8 ~zK R23:精磨进给率
7 }I';>QH R24:精磨砂轮修整计数器
:>}7^1I R25:精磨余量
6oa>\PDy 1Ys)b[: R28:粗磨每次进刀量
(*M0'5 R29:粗磨进给率
h3bQ<?m R30:粗磨砂轮修整计数器
7'OR;b$ 7+88o:G9 R32:光磨次数
h<V,0sZ&: R33:光磨进给率
*8Su:=*b .sc80i4 R36:砂轮修整量
@~Ys*]4UE R37:砂轮修整每次进给量
a"i(.(9$J R38:砂轮修整进给率
g&S>Wq%L R39:砂轮修整用安全让刀
H<}|n1w< 4X",:B} R42:安全让刀量
ZbiC=uh R43:安全让刀每次进给量
,RDWx R44:安全让刀进给率
:@@`N_2? p TaC$Ne R46:中间点X轴坐标
/Xj{]i3{ R47:中间点Z轴坐标
Yecdw'BW? 5t-d+vB R50:单次磨削量
QW'*^^ R51:进给率
C?k\5AzT R52:起始点
W[k rq_c- R53:终点
E7i/gY R54:当前位置
KwV!smi2 0i"2s}^+_ R56:砂轮修磨量
Ie
K+ R57:砂轮每次修磨量
"uP*pR^ R58:返回位置
s Pb}A$' @-L\c>rqT R60:当前砂轮位置
W}N7jPO} R61:修砂轮用计数器
3#x1(+c6 R62:错误标志
*3P+K:2lNG ?hAO-*); 磨削加工程序
\D k >dE&I 7x77s 磨削加工程序如下:
VxS3lR= =fH5r_n N10 G90 G94 G18
q"@#FS N20 R62=0 ;错误标志
$a8,C\me? N30 L1 ;线速度计算
GLESngAl N40 IF R62<>0 GOTOF BB4
gG@4MXq. N50 R58=R20 ;修砂轮准备
u Fw1% N70 R51=R38 ;进给率
AbhR* N80 L30 ;砂轮修整
cHVJ7yAZI N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量
mR|5$1[b N100 R51=R44 ;进给率
`&.qHw) N110 R53=R20
(,t[`z N120 L20 ;安全让刀子程
?&zi{N N130 R60=R20 ;起始点
3s|:7 N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值
OiXO<1'$ N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量
+}1zw< N160 R51=R29 ;进给率
/F9Dg<#a N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ;
>itNa.K N180 R62=10
{ `Z~T&}~T N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”)
-"S94<Y N200 GOTOF BB4
DA iS|x N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序
TQKcPVlE N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置
R2?s
NlF N240 R61=R61-1
L1I1SFG N250 IF R61>0 GOTOB AA1
{$Uj&/IC N260 R58=R60
7]{t^* N270 L30 ;砂轮修整
k H<C9z2= N280 R50=R43
^fe,A=k~1 N290 R51=R44
16]Ay&Kn! N300 R53=R60
~4Gc~ " N310 L20 ;安全让刀
TmftEw>u N320 R61=R30
PYWFz N330 GOTOB AA1
Y>/_A%vQU N340 AA2:R50=R60-R18+R25
v0!|TI3s N350 L10 ;最后一次粗磨
k!z<=WA N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置
,`Z4fz: N370 AA3:R58=R18+R25
Wu<;QY($5 N380 L30 ;砂轮修整
J=78p#XUg N390 R50=R43
z/h]Jos N400 R51=R44
Dq<DW2It> N410 R53=R60
1fsNQ!vQP N420 L20 ;安全让刀
0HU0p!yt& N430 R61=R24
kaQNcMcq N440 R60=R18+R25
`p9N| V N450 R50=R22
n{<}<SVY N460 R51=R23
WEX7=^k9 N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1
<9
^7r J N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”)
4)OOj14-V N490 R62=11
kppi>!6 N500 GOTOF BB4
^^7@khmNl N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3
!QvmzuK N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序
.tGz, z} N540 R60=R60-R22
S>h\D4. N550 R61=R61-1
eR>8V8@ N560 IF R61>0 GOTOB BB1
jSHFY]2 N570 R58=R60
0;T7fKj N580 L30 ;砂轮修整
o6; N590 R50=R43
{DKZ~ N600 R51=R44
t3?I4HQ N610 R53=R60
VpYD/Oj4; N620 L20 ;安全让刀
GVA%iE. N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器
%{4U\4d@' N640 GOTOB BB1
4Eu'_>"a N650 R50=R60-R18
Q|{b8K N660 L10 ;最后一次精磨
"=
%"@"<) N670 BB3:R60=R18 ;
gg rYf* N680 R50=0 ;步进刀
{wA8!5Gu N690 R51=R33
Kw;gQk~R! N700 L10 P=R32;光磨
<z2.A/L N710 G0 X=R20 Z=R21
wMN{ 9Ce3j N720 M5 ;停止主轴
2cQ~$ N730 BB4:M2
`?R{sNr. 0M&n3s{5I L1 ;砂轮速度计算子程序
#oa>Z.?_V N10 R8=R7/R3
P2f^]z N20 R8=R8/3.14
UP)<(3YA N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” )
d9U)O6= N50 R62=1
&PL=nI\) N60 GOTOF LSA2
Mb[4_Dc N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2
R31Z(vY N80 MSG(“ 错误01:转速过低”)
i.W*Go+ N90 R62=2
hZ>m:es N100 LSA2:RET
o938!jML_ Spx%`O< L20 ;安全余量磨削子程序
]g ;+7 N10 R52=R53+R50
MG.c`t/w N20 R54=R52
c CDT27@ N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1
fPKpV`Hr3 N40 R62=3 ;错误码
X[tB ^` N50 GOTOF SLA3
{D",ao
N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3
WxO+cB+? N70 IF R54N80 L10
SE' |||B N90 R54=R54-R50
9'sZi}rT N100 GOROB SLA1
XI[n!)3 N110 SLA2:R50=R54-R53
ReM]I<WuY N120 L10
}za pN
v N130 R54=R53
f&^"[S"\f N140 SLA3:RET
!idVF!xG ?yjg\S?L L30 ;砂轮修整子程序
ohx$;j N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安
@J5TDq @ 全位置 )
# }}6JM N20 R56=R39+R36
xSM1b5=Pu N30 R57=R37
ge?or]T1S N40 R80=R11-R3-R56
w0j'>4 N50 G0 X=R80 Z=R12
\MmOI<Hd- N60 IF R56>=0 GOTOF LB1
286reeN/e N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”)
CEw%_U@8 N80 R62=4
S&IW]ffK N90 GOTOF LB3
W/t,7lPFb N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3
oxeu%wj_ N110 IF R56N120 L3
$G)HU6hF* N130 R56=R56-R57
oLX[!0M^ N140 GOTOB LB1
XgnNYy6W N150 LB2:R57=R56
4OJD_
N160 L3
%B#T"=Cx N170 R56=0
F7b%
x7b N180 R3= $AA_IW[X]
>jmHe^rH N190 R3=R11-R3
]u-bJ N200 R60=R58+R42
0L32sFy N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 )
^W@8KB N220 G0 X=R60+R3 Z=R21
oGI'a:iff N230 LB3:RET
dr&G> fDW:|%{Y, 技术改造中的现场调试
>\:GFD{z Ths~8{dMb 在加工过程中遇到了如下问题:
L?|}! n^|xp;] : 问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件
(gVN<Es (=WYi~2v 经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。
P=<lY}, P/WGB~NH 解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。
=ca[*0^Z7 |1A0YjOD 问题2:R参数不能按顺序显示实际值
4<PupJ a]5y
CBm 经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工,
W(Sni[c{ xgkCN$zQ` 解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。
ey9hrRMR VR1]CN"G 问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差
ZDp^k{AN9a {t!
&x: 经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。
ge?0>UU;~ [$d]U. 解决方法是将通用数据10200的值改为10000。
E24}?t^| >m!Z$m([J 结语
mM?,e7Xhs `5Z'8^ 该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。