作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅
)/$J$'mcxd f,TW|Y'{g 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。
:W*yfhLt u /F!8# 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。
F?Lt-a+ avRtYL 工件的磨削加工流程
f1 x&Fk T7,]^
1 工件的磨削加工流程图如图1:
(u@:PiU/eP
Ek)drt7cy 图1 工件的磨削加工流程图
6!m#;8 4 Z6Fu~D2Uy 用户参数说明
bej(Ds0 Te+(7
Z R1:砂轮最小直径
PXMd=,} R2:砂轮最大直径
E )_n?>Ar R3:砂轮直径
d?*]/ZiR R4:砂轮宽度
F/s
n"2 R5:速度下限
, _e[P R6:线速度上限
PAYw:/(P R7:线速度
Ss>pNH@c R8:砂轮转速
8_('[89m R9:砂轮圆弧半径
#DUfEZ R10:金刚笔半径
W@T\i2r$z R11:金刚笔与花盘圆心距离
Jl~ *@0( R12:金刚笔高度
5qz,FKx5 R13:垫块高度
y8k8Hd1<f R14:磨架角度
*:n~j9V- R15:停顿时间
[Yt{h9 >O-KJZ'GV R18:X轴精磨尺寸
z\]Z/Bz:6 R19:Z轴精磨尺寸
&u>dKf)5 R20:X轴起始尺寸
r:g\ R21:Z轴起始尺寸
}4|EHhG R22:精磨每次进刀量
xe!bfzU R23:精磨进给率
qbv\uYow3k R24:精磨砂轮修整计数器
keAoJeG,J R25:精磨余量
~[ufL25K |R}=HsYey R28:粗磨每次进刀量
ZxF`i>/h R29:粗磨进给率
Y9)j1~ R30:粗磨砂轮修整计数器
io4<HN pe?)AiTZ: R32:光磨次数
<\&9Odqc R33:光磨进给率
\d@5*q |MwV4^ R36:砂轮修整量
u} ot-!}Q R37:砂轮修整每次进给量
=^4Z]d R38:砂轮修整进给率
pa>C}jk}6 R39:砂轮修整用安全让刀
t(z]4y uM2@&)u R42:安全让刀量
%(YQ)=w R43:安全让刀每次进给量
_?~%+Oz/ R44:安全让刀进给率
K[z)ts- jWrU'X R46:中间点X轴坐标
\&Yn)|! R47:中间点Z轴坐标
42dv3bE"
mwAN9<o R50:单次磨削量
gm9*z.S\' R51:进给率
FLi'}C R52:起始点
/qLO/Mim R53:终点
F1Z'tjj+ R54:当前位置
(]]hSkE f$lb.fy5 R56:砂轮修磨量
CWdsOS= R57:砂轮每次修磨量
<,} h8;Fr R58:返回位置
"jL>P) tV)CDA&Z R60:当前砂轮位置
c-+NWC R61:修砂轮用计数器
=D1 R62:错误标志
HI8mNX3 "j \g}]u(zg% 磨削加工程序
dNe!X0[ xC)bW,% 磨削加工程序如下:
(`.# n3{ 5Tl5T& N10 G90 G94 G18
s#X/
F N20 R62=0 ;错误标志
F6\{gQ<E N30 L1 ;线速度计算
SXL3>-Z E N40 IF R62<>0 GOTOF BB4
+x%u?ZR N50 R58=R20 ;修砂轮准备
~`
tuPk~l N70 R51=R38 ;进给率
Hv;xaT<}V
N80 L30 ;砂轮修整
CNNqS^ct N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量
<6Q^o[L N100 R51=R44 ;进给率
Fd9[Pe@?` N110 R53=R20
j)J |'b| N120 L20 ;安全让刀子程
ktyplo#F N130 R60=R20 ;起始点
nb_/1{F N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值
{hS!IOM N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量
)qxt< N160 R51=R29 ;进给率
L.;b(bFe N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ;
;$D,w N180 R62=10
WDc[+Xyw N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”)
YmljHQP N200 GOTOF BB4
s<