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    [转载]西门子802D系统应用于立式车磨床 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2007-04-08
    — 本帖被 cyqdesign 从 机械加工与制造 移动到本区(2010-12-09) —
    作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅 -zzoz x]S=  
    eQwvp`@"  
    在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。 / E!N:g<  
    &x\cEI)!  
    机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。 )nGH$Mu  
    v_Hy:O}R  
    工件的磨削加工流程 26;Gt8  
    nkzH}F=<  
    工件的磨削加工流程图如图1: X/_89<&  
    (^"2"[?a  
    图1 工件的磨削加工流程图 c^<~Y$i  
    =!G{+&j  
    用户参数说明 ^zW=s$\Fo  
    #-o 'g!  
    R1:砂轮最小直径 /Pxny3  
    R2:砂轮最大直径 V%B~ q`4  
    R3:砂轮直径 h\2iArw8  
    R4:砂轮宽度 [FZq'E"87  
    R5:速度下限 4hxa|f  
    R6:线速度上限 ^H -a@QM  
    R7:线速度 1xr2x;  
    R8:砂轮转速 ]:;dJc'  
    R9:砂轮圆弧半径 & WeN{  
    R10:金刚笔半径 ia (&$a8X  
    R11:金刚笔与花盘圆心距离 4bcd=a;  
    R12:金刚笔高度 ^]D+H9Tl  
    R13:垫块高度 Bg] %  
    R14:磨架角度 Z6-ZAS(>m  
    R15:停顿时间 0gG r/78   
    Ss0I{0  
    R18:X轴精磨尺寸 GKKDO+A=!  
    R19:Z轴精磨尺寸 fwiP3*j+Nn  
    R20:X轴起始尺寸 dtE"1nR  
    R21:Z轴起始尺寸 a;v4R[lQ  
    R22:精磨每次进刀量 0 6M?ecN  
    R23:精磨进给率 "%b Gw v  
    R24:精磨砂轮修整计数器 Uy.ihh$I-  
    R25:精磨余量 $ U7#3-'  
    [RF]lM]w  
    R28:粗磨每次进刀量 S{3c}>n  
    R29:粗磨进给率 &E1m{gB(  
    R30:粗磨砂轮修整计数器 4U16'd  
    jSSEfy>^  
    R32:光磨次数 MMUlA$*t  
    R33:光磨进给率 5^R?+<rd  
    LlS~J K  
    R36:砂轮修整量 )\j dF-s  
    R37:砂轮修整每次进给量 k]^ya?O]p  
    R38:砂轮修整进给率 .wmqaLd%  
    R39:砂轮修整用安全让刀 `/?'^A%Ik  
    C,A/29R,s  
    R42:安全让刀量 B,&QI&k`~  
    R43:安全让刀每次进给量 7>f"4r_r6<  
    R44:安全让刀进给率 }dHdy{$  
    hu1ZckIw?  
    R46:中间点X轴坐标 x7Gf):,LK  
    R47:中间点Z轴坐标 `23][V  
    ^ g|VZN  
    R50:单次磨削量 z{FFTb^B  
    R51:进给率 >x3lA0m  
    R52:起始点 $PI9vyS  
    R53:终点 2gZ nrU  
    R54:当前位置 gWoUE7.3`  
    q3#+G:nh  
    R56:砂轮修磨量 &r~s3S{pQ  
    R57:砂轮每次修磨量 RKE"}|i +S  
    R58:返回位置 x(xi%?G  
    X:I2wJDs\  
    R60:当前砂轮位置 PEm2w#X%L  
    R61:修砂轮用计数器 3!osQ1  
    R62:错误标志 ~%C F3?e6  
    Yb4ku7}  
    磨削加工程序 dgIH`<U$  
    Aq*?Q/pV  
    磨削加工程序如下: ,i??}Wm5G  
    RGs7Hc  
    N10 G90 G94 G18 ~#jiX6<I  
    N20 R62=0 ;错误标志 pf107S  
    N30 L1 ;线速度计算 q*|Alrm  
    N40 IF R62<>0 GOTOF BB4 2%L`b"9}V  
    N50 R58=R20 ;修砂轮准备 6 Bdxdx*zt  
    N70 R51=R38 ;进给率 SOOJqC  
    N80 L30 ;砂轮修整 P.5l9N s(O  
    N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量 biU_ImJ>0  
    N100 R51=R44 ;进给率 w/ (c}%v}=  
    N110 R53=R20 xY#J((-iH  
    N120 L20 ;安全让刀子程 > *VvV/UU  
    N130 R60=R20 ;起始点 pjX=:K|  
    N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值 xVbRCu#Z  
    N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量 'vZIAnB8  
    N160 R51=R29 ;进给率 e,VF;Br  
    N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ; 5h`LWA B  
    N180 R62=10 @+H0D"  
    N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”) 83SK<V6  
    N200 GOTOF BB4 E:ci/09wD  
    N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序 [A/2 Ms  
    N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置 u~j H  
    N240 R61=R61-1 Z\EA!Cs3  
    N250 IF R61>0 GOTOB AA1 R-9o 3TPa  
    N260 R58=R60 5cinI^x)f  
    N270 L30 ;砂轮修整 ~F@n `!c  
    N280 R50=R43 3 dJ362  
    N290 R51=R44 }`Ya;  
    N300 R53=R60 r6'dEa  
    N310 L20 ;安全让刀 1=C12  
    N320 R61=R30 } O $]xB  
    N330 GOTOB AA1 nEd "~  
    N340 AA2:R50=R60-R18+R25 Xi) ;dcNJ  
    N350 L10 ;最后一次粗磨 Wp8>Gfb2  
    N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置 ;"x+V gS'  
    N370 AA3:R58=R18+R25 |xcC'1WU  
    N380 L30 ;砂轮修整 gqy>;A:kO  
    N390 R50=R43 (C#0 ML  
    N400 R51=R44  IPK1g3Z  
    N410 R53=R60 ?L7DVwVa,I  
    N420 L20 ;安全让刀 *oz#YGNm  
    N430 R61=R24 k[ zyR  
    N440 R60=R18+R25 CvE^t#Bok  
    N450 R50=R22 ZxSFElDD]E  
    N460 R51=R23 @4T   
    N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1 1:](=%oM&k  
    N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”) Ht(TYq  
    N490 R62=11 g^(gT  
    N500 GOTOF BB4 Wn+s:o v  
    N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3 f^B'BioW(  
    N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序 X+N5iT  
    N540 R60=R60-R22 ].kj-,5>f  
    N550 R61=R61-1 7$Z_'GJ]1C  
    N560 IF R61>0 GOTOB BB1 W1X3ArP]m8  
    N570 R58=R60 8+}rm6Y+  
    N580 L30 ;砂轮修整 r^}0 qO,XM  
    N590 R50=R43 O}Pqbx&  
    N600 R51=R44 bRy(`  
    N610 R53=R60 j67ppt  
    N620 L20 ;安全让刀 p03I&d@w>  
    N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器 = NZgbl  
    N640 GOTOB BB1 V&:x+swt  
    N650 R50=R60-R18 t e-xhJ&K  
    N660 L10 ;最后一次精磨 TS9<uRO0  
    N670 BB3:R60=R18 ; qzbW0AM[M  
    N680 R50=0 ;步进刀 ZAn @NA=  
    N690 R51=R33 S,6/X.QBv  
    N700 L10 P=R32;光磨 TG$ #aX\'  
    N710 G0 X=R20 Z=R21 re[5lFQ~Z  
    N720 M5 ;停止主轴 trwQ@7  
    N730 BB4:M2 o/o6|[=3  
    n({%|O<|  
    L1 ;砂轮速度计算子程序 G`O*AQ}[  
    N10 R8=R7/R3 n]$rLm%^  
    N20 R8=R8/3.14 s0;a j<J  
    N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” ) 0H>gMXWE]  
    N50 R62=1 lr~ |=}^  
    N60 GOTOF LSA2 XH~(=^/_  
    N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2 Eqz|eS*6  
    N80 MSG(“ 错误01:转速过低”) \z.bORy  
    N90 R62=2 w=;>  
    N100 LSA2:RET uc@4fn  
    s=(q#Z  
    L20 ;安全余量磨削子程序 [?I<$f"  
    N10 R52=R53+R50 ; >H1A  
    N20 R54=R52 -#9et30  
    N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1 L5I!YP#v  
    N40 R62=3 ;错误码 Pb?vi<ug+  
    N50 GOTOF SLA3 F*@2)  
    N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3 Y,0Z&6 <  
    N70 IF R54N80 L10 ;UTM9.o[  
    N90 R54=R54-R50 ?g4Rk9<!i  
    N100 GOROB SLA1 1Y$%| `  
    N110 SLA2:R50=R54-R53 NJsaTBT  
    N120 L10 2sIt~ Gn  
    N130 R54=R53 :VP4:J^  
    N140 SLA3:RET (@XQ]S}L  
    @,.D]43  
    L30 ;砂轮修整子程序 GD.Ss9_h1  
    N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安 AE~a=e\x  
    全位置 ) XyN " Jr  
    N20 R56=R39+R36 7ihcjyXB  
    N30 R57=R37 3JQ7Cc>  
    N40 R80=R11-R3-R56 @ !su7  
    N50 G0 X=R80 Z=R12 Wjl2S+Cc  
    N60 IF R56>=0 GOTOF LB1 q`r| DcN~  
    N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”) tNr'@ls  
    N80 R62=4 xA7~"q&u  
    N90 GOTOF LB3 rIFW1`N}i  
    N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3 lH=|Qu  
    N110 IF R56N120 L3 o FP8s[B  
    N130 R56=R56-R57 C\5G43`  
    N140 GOTOB LB1 YT+b{   
    N150 LB2:R57=R56 )TiM>{  
    N160 L3 Og%Y._  
    N170 R56=0 1!.-/  
    N180 R3= $AA_IW[X] $L0sBW&  
    N190 R3=R11-R3 7BU7sQjs  
    N200 R60=R58+R42 tWy.Gz\  
    N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 ) X$6NJ(2G  
    N220 G0 X=R60+R3 Z=R21 Rmmu#-{Y  
    N230 LB3:RET e&ysj:W5 "  
     ]Pe>T&  
    技术改造中的现场调试 $k0(iFzR1  
    hJxL|5Uo  
    在加工过程中遇到了如下问题: LJ <pE;`d  
    E} XmZxHV  
    问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件 .8s-)I  
    1}la)lC  
    经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。 3E;@.jD  
    !i-t6f  
    解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。 8&8!(\xv  
    J$yq#LBbR@  
    问题2:R参数不能按顺序显示实际值 \ZADY.ha  
    7OmT^jV2  
    经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工, i!}k5k*Z  
    nktGO  
    解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。  cX C[O  
    *KDTBd  
    问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差 @;OsHudd  
    c|.te]!ds  
    经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。 .+(V</  
    N\__a~'0p  
    解决方法是将通用数据10200的值改为10000。 #d,)Qe[  
    W !j-/ql  
    结语 r craf4%  
    _[&V9 Jt  
    该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。
     
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